今年以来,宝钢德盛冷轧厂定期开展阶段性会议,集思广益开拓创新,不断完善生产管控制度,从科学化投料配比、精细化工艺控制、合理化生产组织等多个方面积极响应公司降本增效的号召,制定了一系列切实有效的优化方案,多举并行。截止10月份,该厂1600HAPL机组已实现降本增效2149万元。
1600机组抛丸机工艺优化:由于实际生产过程中发现传动侧与操作侧的抛丸击打效果不同,但200/300/400系钢种抛丸工艺中对传操两侧的抛头转速及下沙量使用同一参数,没有做到针对实际情况进行差异化控制。目前通过对表面酸洗质量的跟踪及数据统计,已不断优化并初步形成了一整套新的工艺参数,抛丸机功率明显下降,电耗成本下降30万元/年。
1600机组脱硝系统工艺优化:为进一步细化生产工艺控制,今年3月份以来,该厂对脱硝系统的控制参数进行了详细梳理,对反应温度、风机转速等控制参数进行分钢种分规格的梯度试验,最终实现了200/300/400系钢种生产时的动态控制,天然气平均单耗下降15m³/h,年收益50万元。